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紅星機(jī)器對球磨機(jī)主軸非正常斷裂原因分析

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某廠正常使用的QM2088×3640(8t)球磨機(jī)在累計(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)6872小時,產(chǎn)泥料3984噸后,發(fā)現(xiàn)軸承座有噪音,經(jīng)機(jī)修檢查確定是主軸滾動軸承損壞,更換軸承后正常運(yùn)轉(zhuǎn)一段時間后,主軸再次發(fā)生斷裂,是什么原因呢?紅星機(jī)器球磨機(jī)工程師李工為您分析。

針對這一問題,我們可以通過以下方法進(jìn)行檢驗(yàn)分析。

對端口進(jìn)行仔細(xì)的宏觀分析,確定斷裂性質(zhì)、斷裂源、斷裂發(fā)展方向和區(qū)域,然后,在以上各部位切取掃描電子顯微鏡式樣,進(jìn)行端口微觀形貌分析。接下來分別進(jìn)行主軸低倍組織檢驗(yàn)、主軸金相組織檢驗(yàn)、主軸力學(xué)性能試驗(yàn)、主軸化學(xué)成分分析各項(xiàng)分析。

從分析結(jié)果來看,我們發(fā)現(xiàn),端口平滑擔(dān)憂明顯的撕裂痕跡,雖經(jīng)疲勞摩擦,但能見到較為清晰的韌性斷裂形貌,而其他項(xiàng)分析都較為正常。從分析結(jié)果我們推斷,斷裂性質(zhì)是典型的疲勞斷裂,斷裂源在主軸外表面,心圓形粗糙面是終斷裂區(qū),其余比較光滑的區(qū)域是疲勞斷裂區(qū)。而斷裂源區(qū)有明顯的韌窩特征和撕裂形態(tài),說明此處在斷裂時的手里較大,穩(wěn)定疲勞區(qū)十分光滑,終斷裂去仍有較寬的疲勞輝紋,說明這些部位的受力較小;其他部位均比較正常。

斷裂主軸的端口形態(tài)表明,端口的絕大部分面積是典型的疲勞斷裂,疲勞源在主軸的外圓周,疲勞源數(shù)目超過20個,這就是說,主軸的疲勞斷裂不是因?yàn)橹鬏S材料的個別缺陷,而是使用應(yīng)力超過了主軸材料的整體疲勞強(qiáng)度;端口的絕大部分面積非常光滑,同時,就是在終斷裂區(qū),仍有疲勞輝紋,這都表明主軸疲勞斷裂很緩慢,使用應(yīng)力超過主軸材料疲勞強(qiáng)度的幅度很小;疲勞源區(qū)的韌窩和瞬時斷裂特征明顯,但穩(wěn)定疲勞區(qū)非常光滑,疲勞過程很緩慢,這充分說明主軸受力是不均衡的,產(chǎn)生疲勞源的時候,主軸受力較大,疲勞擴(kuò)展的時候,主軸的受力相對較小。

綜上所述,紅星機(jī)器球磨機(jī)工程師李工認(rèn)為,此次球磨機(jī)主軸非正常斷裂原因主要是該廠生產(chǎn)時的使用應(yīng)力超過了主軸材料疲勞強(qiáng)度,建議用戶更換球磨機(jī)主軸,并在以后的使用球磨機(jī)過程中,根據(jù)球磨機(jī)生產(chǎn)實(shí)際承受能力進(jìn)行進(jìn)料安排,避免再次造成不必要的設(shè)備損壞。

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